a、燃煤破碎加工产线生产效率低,产能不达标,怎么办?
b、老旧破碎筛分设备,生产成本高、环保不达标,怎么办?
c、传统工艺技术,成品跑粗、过粉碎、粒级分布差,燃烧效率低,怎么办?
2024年4月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知,大力推动有色、建材、机械、钢铁等重点行业设备更新和技术改造,同时给予资金支持、税收优惠、补贴、贴息等财税金融政策保障。
抓住政策窗口期,选择0638太阳集团官网产线技改升级服务,实现产线蜕变升级!
燃煤电厂技改案例分享
重庆华峰化工自备热电厂燃煤细碎改造项目
该厂原采用四齿辊破碎机进行破碎,破碎出的燃煤中≥8mm占比20-25%,严重跑粗,遂决定进行技术改造以解决出料粒径跑粗问题。
考虑到业主要求控制粒径(≤8mm)的同时得保证产品粒径得符合循环流化床锅炉设计值,加之原料中含有30%煤矸石、外水15%。于是更换原有的四齿辊破碎机为深湘燃煤柱碎筛分一体机,深湘技术人员经过系列论证后,破碎后的煤粒度<8mm占比96.5%,D50=±1.5mm;灰渣含碳量从6.5%下降至3%,飞灰含碳量从原来的10.00%下降至6.50%;灰渣含碳量减少折算的热效率提升3.15%,一年可省煤6.25万吨,节约燃煤成本4377.31万元。实现业主技改目标。
中机抚顺热电有限公司燃煤细碎改造项目
原先细碎采用2台可逆锤式破碎机,生产的燃煤粒度偏粗,>10mm占比20-25%左右;设备经常出现堵塞闷机等故障,维修工作量巨大;炉渣含碳量高;锅炉经常出现结焦。因此,客户到深湘寻求解决方案。
实习考察并充分沟通后,深湘为业主定制了ZSJ600型燃煤柱碎筛分一体机,不仅解决了燃煤粒度偏粗的问题,将燃煤粒径控制在<6mm;同时还解决了炉渣含碳量高的问题,提升了燃煤效率。经检测,技改后的燃煤粒级分布佳(<6mm占比92.8%,d50=±1.5mm)、锅炉不结焦,完全符合客户需求甚至优于原定要求。
山西长治沁新能源热电厂碎煤线改造项目
客户原料为70%烟煤+30%煤矸石,要求最终产品规格为≤8mm。原采用环锤式筛破一体机在生产时8mm的物料超25%,成品达不到客户要求。于是,希望深湘能进行诊断和技改升级。深湘技术人员深入了解后,对工艺流程做了微调,推荐将深湘燃煤柱碎筛分一体机置换环锤式筛破一体机。技改后,≤8m燃煤过筛率98%,业主非常满意。
每一次成功的燃煤破碎生产线技改升级背后,都是0638太阳集团官网以深厚的行业积累、独特的创新视角、前瞻的技术工艺和专业细致的服务理念为基础,用更加专业、先进的解决方案助力客户实现生产线的“新生”。
未来,深湘也将始终保持敏锐的市场洞察力,发掘客户痛点、深耕工艺技术创新,帮助更多客户破除发展瓶颈,持续推动燃煤破碎领域技术革新。